二期工程设计废水排放量3.6万吨/日,主要有害物质有油、硫、酚、醇、
酯等有机物。二期新增废水处理装置9套。同时扩建水质净化厂,废水处理能力增至9.6万吨/日。1985年,二期工程全面投产,废水量及排放浓度骤增。涤纶二厂的污水处理装置由于未能与生产装置同时投用,使该厂每小时300吨污水的化学耗氧量浓度在4000~5000PPm左右,大大超过排放标准。水质净化厂日处理废水量达10万吨,峰值负荷在12万吨/日左右。是年,超标天数为建厂以来最多的一年,其中化学耗氧量超标达65天。年综合合格率由上年的92%下降到1985年的81.4%。为提高污水处理能力,水质净化厂引进2台带式脱水机,解决了33%的污泥脱水。1986年,采用鼓曝新工艺,使生化需氧量去除率稳定在95%左右,化学耗氧量去除率稳定在85%左右。1987年9月,与北京市政设计院共同开发的国产化纯氧曝气新工艺改造项目竣工(国家城乡环保部列项),填补了国内空白,使总厂的污水处理工艺提高了一步。1988年,污水处理综合合格率为97.77%,10项考核指标的99%达到国家排放标准。总厂三期工程污水排放量设计为7万吨/日,各生产装置均配置了废水处理设施。水质净化厂污水处理设施16套,提高污水处理能力2.5万吨/日,总投资4800万元。至1992年底,总计建有污水处理装置48套。1992年全年处理废水6741万吨,处理率为100%,合格率88.49%。污水排放量统计表序号厂名(装置)一、二期工程(万立方米/日)30万吨乙烯工程(金山部分)(万立方米/日)大型技措项目(万立方米/日)小计(万立方米/日)第一阶段第二阶段合计8.211.311.083.0113.611化工一厂1.32———1.322化工二厂0.380.12——0.503乙烯厂乙烯装置渣油加工—0.48—0.290.774涤纶二厂直接纺装置0.67——0.090.765涤纶厂0.31———0.316腈纶厂扩建0.97——0.401.377塑料厂0.110.070.25—0.438维纶厂0.74———0.749总厂实验厂0.12——0.550.6710化工实验厂———1.081.0811热电厂0.05———0.0512第二热电厂———0.200.2013黄姑塘开发区———0.130.1314海运码头0.15———0.1515生活污水1.850.640.83—3.3216其他1.53——0.271.80附:随塘河治理随塘河是总厂地区雨水、生产清下水受纳水系。一期工程雨水及生产清下水日排放量为90.85万吨,其中34.85万吨排入随塘河。因生产过程中的跑、冒、滴、漏和设备腐蚀,部分有害化学物料随生产清下水进入随塘河。二期工程每天排入随塘河的雨水和生产清下水增至73.75万吨。由于水量大,有害物质的绝对量大于水质净化厂的4号泵站排水口,其中油的绝对量比4号泵站大41.4倍。为解决随塘河的污染,二期工程所有新建装置的冷却水全部采用循环水或风冷工艺。1987年5月,由环保处、环保研究所、水质净化厂及有关生产厂等8个单位组成随塘河污染状况及治理对策调研小组,寻求对策。1988年,随塘河的污染日趋严重,排入随塘河的污染物质增至32种。总厂每年上交的排污费达300万元以上。是年9月8日,总厂随塘河治理讨论会后,埋设地下清水管道和去水质净化厂的污水管道,填平随塘河纬八路以东河段。第三节 废气治理
一期工程废气日排放量为1.02亿标准立方米。废气中主要污染物二氧化硫日排放量8.45吨,氮氧化物16.32吨,丙烯腈3.75吨,乙醛0.54吨。按先利用,后处理的原则,对废气进行工艺回收或作锅炉燃料。不能利用的废气,作高空排放。因总厂生产装置高度集中,污染源广,易产生毒性叠加,所以采取超高空烟囱排放的治理措施。一期工程建有烟囱(排气筒)30座,其中化工一厂、腈纶厂、维纶厂、热电厂分别建造80米、100米、70米、150米高的烟囱,使废气得以高空稀释扩散,降低废气落地浓度。对排放黑烟、粉尘的烧却炉和机修厂的2座烟囱采取静电与机械除尘措施。1979年后,又结合技术改造,对废气进行回收利用。塑料厂投资40万元,对高压聚乙烯装置一、二系列进行工艺改造,每年可回收乙烯400吨,获益40万元,减少了废气排放。原作烧却处理的化工二厂聚乙烯醇装置蒸发残液,经技术改造后,每年回收乙二醇和乙二醇二乙酸酯约100吨。热电厂采取提高锅炉热效率和余热利用等措施,使万元产值能耗由1980年的8.3吨标准煤降到1982年的7.2吨标准煤,同时减少了废气污染。1983年,化工二厂聚乙烯醇装置,利用反应后的循环乙烯废气代替压缩机密封用的乙烯,回收率达98.5%,革除了小火炬,每年回收乙烯247吨,价值24.7万元。
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